美MAC電磁閥閥門檢測試驗與組成部分
美MAC電磁閥噪聲降噪相匹配的雙探頭閥門內漏聲發射檢測系統,傳感器1和傳感器2初始化標定后分別采用耦合劑和磁性夾具固。其中傳感器1置于閥門上游管道處,用于檢測管道基準背景噪聲;傳感器2置于閥門下游管道處,用于檢測含環境噪聲的內漏聲發射信號,兩路聲發射傳感器同步采集。
在美MAC電磁閥閥門內漏過程中,內漏噪聲主要能量隨內漏氣體向下游傳播,其中還有一部分噪聲會通過閥門和管道向上游傳播,但是由于閥門本體和閥門上游法蘭的阻礙作用,會使內漏聲發射信號向上游傳播時能量損失加大,不會對上游聲發射檢測傳感器造成較大影響。因此,將上游聲發射傳感器檢測信號認為是管道背景噪聲,可以通過對上游噪聲信號進行小波包變換求取噪聲信號閾值的方法來提高降噪效果。將閥門內漏聲發射檢測信號進行基于背景噪聲的小波包軟閾值處理后,可獲得較為干凈的內漏源信號,在此基礎上可以進行內漏信號的特征參數計算和內漏流量的回歸預測。
美MAC電磁閥試驗結果
根據美MAC電磁閥檢測到的管道基準噪聲信號頻譜,可以確定背景噪聲信號為一寬頻白噪聲信號,小波包變換過程中對檢測信號采用db4小波基進行3層小波包分解,并采用式(5)對噪聲信號進行軟閾值求解。計算獲得不同頻帶軟閾值美MAC電磁閥
美MAC電磁閥采用所求軟閾值對傳感器2檢測到的內漏聲發射信號進行軟閾值降噪處理。結果表明:采用基于背景噪聲的軟閾值降噪處理方法可以有效消除寬頻的白噪聲信號,獲得較為干凈的泄漏源信號,降噪處理后獲得的信噪比為6.11。采用基于背景噪聲下的小波包軟閾值降噪,可以通過分析管道基準噪聲不同頻帶內的噪聲信號強度,確定不同信號頻帶的降噪閾值。采用該方法能夠有效避免硬閾值降噪帶來的局部欠降噪或者過降噪效果,zui大程度上根據管道真實背景噪聲情況進行檢測信號的降噪處理。
針對輸美MAC電磁閥內漏聲發射檢測環境復雜、噪聲干擾嚴重等問題,提出一種基于背景噪聲的小波包軟閾值降噪處理方法進行檢測信號的前處理,通過計算管道基準噪聲不同頻帶小波包系數獲取降噪軟閾值,能夠zui大程度上獲得純凈的內漏聲發射源信號。通過基于支持向量回歸方法進行閥門內漏流量的量化回歸預測,結果表明:采用基于背景噪聲的小波包軟閾值降噪處理方法能夠有效提高內漏流量量化回歸預測的準確度。
應選擇耐應力腐蝕開裂的低碳或碳鉻鎳型奧氏體不銹鋼制作。如果確實有成本方面的限制,也可考慮使用對晶間腐蝕和應力腐蝕開裂不敏感的鐵素體型不銹鋼。
然而,僅僅選材正確可能仍不夠。一般來說,DN25的閥門只是管道系統的一個小附件,而緊固螺柱只是閥門的一個小配件。對于一項規模較大的管道建設項目而言,螺柱甚閥門的選材以及實際制作很可能被忽略,從而為管道使用埋下隱患。
在本次閥門螺柱斷裂故障發生后,追溯管道圖紙資料,未能找到廠商、、材質、證明文件等與螺柱有關的信息,而螺柱化學成分分析也表明其未與內標準中的任何一種鉻錳系不銹鋼成分相符,說明在企業的管道工程項目中,對于美MAC電磁閥、法蘭、螺栓等管道附件的管理還需要細化和強化,比如,對這些附件應強制規定必須提供證明文件等。
美MAC電磁閥由于原因分析已認定閥門緊固螺柱選材不妥,那么現存氫氣管道以及該氫氣管道所屬整個項目中的同類閥門都可能存在同樣的選材不當以及應力腐蝕開裂隱患。為此組織對所有閥門進行檢查,果然在某同期氮氣管道閥門上也發現了類似緊固螺栓斷裂問題。目前,對檢查中發現的失效緊固件已全部進行更換整改,對于檢查未發現問題的管道閥門及配套緊固件,在短期內將其全部予以預防性更換并不現實,建議持續做好管道日常檢查、年度檢查和壓力管道定期檢驗工作,確保及時發現和解決問題。
本次美MAC電磁閥緊固螺柱斷裂從而引發氫氣泄漏的主要原因是螺柱的晶間型應力腐蝕開裂。誘發應力腐蝕開裂的主要因素是不恰當的螺柱選材。碳含量較高的鉻錳系奧氏體不銹鋼不適宜用作處于大氣環境中的管道閥門及其緊固件用材。